1 概況
桂林市全州縣某酒廠地處全州市湘江邊上。工廠以生產湘山系列白酒為主,其主要的污水為生產過程中的洗米廢水。生產中排放廢水20t/d,具體指標見表1。生產廢水經處理后要求達到《污水綜合排放標準》(GB8978-96)一級標準,即CODcr≤100mg/L, BOD5≤30mg/L,SS ≤70mg/L,pH:6~9。
表1 廢水水質情況
項目 |
COD cr(mg/L) |
BOD5(mg/L) |
SS(mg/L) |
洗米廢水 |
1100~1500 |
400~600 |
150~200 |
2 工程特點和設計方案
2.1 工程特點
該廠的洗米廢水主要來自傳統的制酒過程中大米經淘洗而產生的,污染物濃度較高,沉淀性能不好,水質穩定性不好,廠區可用地面積小,加上該廠又要求在原有水解池基礎上改建,工程設計有一定的難度,加之該廠處于市區內,緊靠湘江河岸,治理工程為限期項目,要求的工期緊,投資少。
2.2 設計方案
洗米廢水為可生化性較強的有機廢水,常用生化法處理[1][2][3][4],對于傳統的活性污泥法來講,污染物不易生物降解,水質變化大,營養不平衡處理效果可能不甚理想。因此,在改造原有的水解池的基礎上,我們先讓洗米廢水經水解酸化池進行處理,在此池內CODcr可降解40%左右,并使大分子有機物降解為小分子有機物,便于后續厭氧池的穩定運行,在水解池最后一格內作為集水池,用泵將水抽至SBR反應池,這樣可以保證進入SBR反應池的污水水質和水量的穩定性,從而保證SBR池的運行效果。而廠區的用地頗為緊張,因此,用SBR池投資少,不需大面積占地,效果好,處理的工藝流程如圖1所示:
3 工藝設計
3.1 工藝設計
工藝設計主要為水解酸化池和SBR反應池的設計,水解酸化池在原有厭氧池上改造,設計采用兩座SBR反應池,間歇運行,不僅對水質水量具有調節作用,而且處理效果穩定,基本上不產生污泥。SBR反應池運行周期為12小時,其中充水期2小時,反應期4~8小時(其中包括充水期1小時),沉淀期2小時,排水期1.0小時,其中反應時間可靈活掌握,根據進入污水濃度大小,決定反應時間,直至出水合格。SBR反應池設計流量為Q=20m3/d,污泥負荷為0.2kgBOD5/(·kgMLSS·d),單池反應區容積為20M3,每個反應池內設置25個曝氣頭(ZBK-A)。
3.2 主要構筑物和工藝設備
主要構筑物見表2,主要工藝設備見表3。
表2 主要構筑物及設備一覽表
序號 |
名稱 |
型號、主要尺寸 |
備注 |
1 |
沉淀池 |
鋼砼4×1.5×2m |
HRT=2h |
2 |
水解酸化池 |
鋼砼4×5×2m |
HRT=2d |
3 |
SBR反應池 |
鋼砼 2.5 ×2.5 ×4.5m |
運行周期12h,其中進水2h,曝氣4~8h,沉淀2h,排水1h |
4 |
鼓風機房 |
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利用原車間 |
表3 主要工藝設備一覽表
序號 |
名稱 |
規格 |
數量 |
備注 |
1 |
污水泵 |
50WQ15-15-1.5 |
2臺 |
|
2 |
曝氣頭 |
ZBK-A可變微孔曝氣器 |
50個 |
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3 |
羅茨風機 |
TSB-50 |
2臺 |
Q=2.12m3/min.p=39.2paW=4KW |
4 |
止回閥 |
H44T |
2個 |
|
5 |
球閥 |
DN150 |
7個 |
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4 處理效果
工程完工后,經調試運行正常后,經取樣檢測,處理效果如表4所示。
表4 廢水水質檢測結果
水質指標 |
COD cr(mg/L) |
BOD5(mg/L) |
SS(mg/L) |
進水 |
1500 |
500 |
140 |
出水 |
56 |
18 |
8 |
注:1.表中數據為廠方多次取樣檢測的平均值; 2.正常運行條件下,尚未發現出水水質超標。 |
從表4可以看出,出水水質完全達到設計和排放標準,最后該工程也順利通過了當地環保部門的驗收。
5 討論
5.1 工程運行以來,由于設計方案較為合理,基上能正常運行,表明利用水解酸化—SBR法處理洗米廢水具有較好的水質變化適應性和凈化效果。
5.2 該工藝具有較強的耐沖擊負荷能力,生產中有幾次高濃度的廢水進入反應系統,只是延長了曝氣時間,出水水質基本正常。
5.3 工程投資較少,總投資15萬元,運行費用為0.4元/t左右。
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